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水電站防滲墻施工工藝論文
1塑性混凝土防滲墻損毀情況
上游圍堰塑性砼防滲墻施工于2011年3月17日~2011年6月30日采用分期導(dǎo)流、先施工右岸段,后施工左岸段的方式分兩期施工完成。由于防滲墻施工完成后經(jīng)歷了一個汛期,汛期洪水對已完成防滲墻造成局部損壞,原右岸塑性混凝土防滲墻高程391.5m以下約有40m寬,5m~6m深的墻體被洪水沖毀,需重新接高。缺口最深處的高程約385.0m左右。由于龍背灣水電站上游圍堰填筑方量大,工序多,截流后的有效施工期短,施工強度高,同時受場內(nèi)單一的運輸?shù)缆芳笆┕^(qū)環(huán)境影響,按期實現(xiàn)度汛面貌難度很大。因此,必須加快上游圍堰防滲墻修補施工進(jìn)度及施工質(zhì)量,妥善解決排水、工期及圍堰防滲的相關(guān)問題,才能確保2012年工程安全度汛。
2防滲墻修補加高方案
若按強排、干地澆筑混凝土墻的方案進(jìn)行修補及加高,則排水時段與排水設(shè)備增加無法預(yù)測,圍堰度汛的目標(biāo)難以實現(xiàn)。若采用塑性混凝土防滲墻加高,根據(jù)之前右岸塑性混凝土防滲墻施工經(jīng)驗,河床原狀砂卵石層以上新填筑的砂卵石施工平臺塌孔嚴(yán)重,工期和質(zhì)量都難以保證。另外一種思路為:在現(xiàn)有防滲墻的基礎(chǔ)上,采用高噴防滲墻進(jìn)行搭接加高。旋噴防滲墻施工與圍堰填筑可平行施工,不占用直線工期。針對上述情況,經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位和聘請專家論證后,最終采用高壓旋噴防滲墻對右岸沖毀的塑性混凝土防滲墻進(jìn)行搭接修補施工的方案,并對原防滲墻在391.50m進(jìn)行土工膜鋪設(shè)的高程適當(dāng)抬高,考慮到高噴墻的施工費用,結(jié)合枯水期的抽排措施,土工膜的鋪設(shè)高程確定為393.00m,原塑性混凝土防滲墻全線采用高噴墻接高至393.00m。完成后,鑿除上部1m左右的軟弱段,澆筑混凝土帽梁進(jìn)行土工膜鋪設(shè)錨固。高噴墻施工平臺采用河床砂礫石回填。為進(jìn)一步提高砂礫石的壓縮模量,防止圍堰蓄水后在水壓作用下搭接的高噴墻因墻后砂礫石產(chǎn)生較大的變形,造成高噴墻開裂、錯斷而發(fā)生漏水現(xiàn)象,對防滲墻下游的砂卵石地基進(jìn)行固結(jié)灌漿。高噴墻分2排布置在原塑性混凝土防滲墻的上下游,2排高噴墻的排距為1.2m,高噴墻的孔距為0.8m,成墻厚度不小于80cm,具體根據(jù)成樁直徑大小確定。2排高噴墻之間采用控制壓力的帷幕灌漿,不得對原塑性混凝土防滲墻造成破壞,帷幕孔布置在原防滲墻軸線上,深入原塑性混凝土防滲墻2m。左右岸趾板與高噴墻的銜接,采用重新開挖左右岸趾板基礎(chǔ)的方案,將高噴墻向兩岸適當(dāng)延長并于左右岸新開挖澆筑的趾板進(jìn)行連接。
3主要施工方法
3.1砂卵石平臺回填
將原先已完成的防滲墻出露部分清理干凈,兩岸岸坡開挖至弱風(fēng)化基巖上。用河床砂卵石回填至EL394,高噴墻施工平臺范圍回填至EL395,以保證高噴墻施工至394高程。回填的砂礫石須級配連續(xù),碾壓密實。
3.2高壓旋噴施工工藝
為確保成墻效果良好,避免單排孔遇到大塊徑砂卵石將不能有效成墻,造成墻體局部存在缺陷的現(xiàn)象發(fā)生,高壓旋噴墻采用雙排布孔,墻厚設(shè)計劃不小于70cm,梅花樁型式,間排距80cm×70cm;高噴旋噴施工采用三重管旋噴法施工。高壓旋噴防滲墻抗?jié)B設(shè)計指標(biāo)為:滲透系數(shù)為1×10-6cm/s或q<1lu。
3.3砂卵石固結(jié)灌漿
為防止在上下游水壓力作用下,高壓旋噴墻向下游發(fā)生大的變形而導(dǎo)致破壞,需對高壓旋噴防滲墻下游的砂卵石進(jìn)行固結(jié)灌漿,灌漿孔距、排距為3m×3m。右岸沖毀的墻段下游8m以內(nèi)范圍內(nèi)的灌漿底部高程383.00m,其他墻段下游結(jié)合回填的砂礫石底部高程,灌至天然砂礫石層中2m左右。固結(jié)灌漿的灌漿壓力、漿液比及注漿量應(yīng)通過現(xiàn)場灌漿試驗確定,要求固結(jié)灌漿后的河床砂礫石的壓縮模量不小于40MPa。
3.4控制性帷幕灌漿施工
高噴灌漿施工結(jié)束后在雙排高噴孔中間布置一排帷幕灌漿孔,帷幕灌漿主要對高噴灌漿與原塑性混凝土防滲墻搭接段進(jìn)行補漏。施工平臺頂部高程為EL395m,帷幕灌漿孔口向下1m為非灌段。采用雙排控制灌漿法,分為兩序法施工?拙1.0m,排距0.6m(灌漿軸線上、下游0.3m各布置一排孔),梅花型布置;Ⅰ序孔壓力0.3MPa,Ⅱ序孔壓力0.4MPa~0.5MPa。最終施工參數(shù)以試驗確定的參數(shù)為準(zhǔn)。先下游排,后施工上游排。施工方法按水泥灌漿規(guī)范相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,注、灌漿鉆孔深度深入基巖不小于0.5m。3.5土工膜與高噴墻連接施工高噴墻施工完成后,待強度達(dá)到要求后進(jìn)行施工平臺2m左右厚度的開挖,開挖至高噴墻完全出露,人工鑿平高噴墻,鋪設(shè)土工膜,然后混凝土蓋帽。人工鑿除高噴墻上部1m左右的軟弱段,澆筑50cm厚C20鋼筋混凝土帽梁,并預(yù)埋螺栓,采用螺栓和扁鋼錨固土工膜,螺栓錨固完成后再在帽梁頂澆筑50cm厚的C20蓋帽混凝土,完成土工膜最終錨固。
4防滲墻質(zhì)量檢測
2011年12月30日至2012年1月1日,采用鉆孔壓水及取芯的方法,對上游圍堰塑性混凝土防滲墻進(jìn)行了實體質(zhì)量檢測,F(xiàn)場對墻體進(jìn)行4個(2個垂直孔,2個斜孔)槽段的壓水試驗,透水率都在1Lu以下,滿足設(shè)計滲透要求。鉆芯抗壓強度大于設(shè)計抗壓強度,彈性模量也在設(shè)計要求的范圍內(nèi)。芯樣完整,表面光滑,無裂縫麻面。上游圍堰塑性混凝土防滲墻質(zhì)量滿足設(shè)計要求。高壓旋噴于2012月1月25日開始施工至2012年3月17日結(jié)束,高壓旋噴結(jié)束14天后,采用注水試驗進(jìn)行質(zhì)量檢查,施工了16個單元,其中透水率最大值0.94Lu,最小值0.35Lu,平均值為0.65Lu,滿足設(shè)計要求(q≤1Lu)。
5結(jié)語
汛期損毀的塑性混凝土防滲墻經(jīng)過上述方法搭接加高,加快了上游圍堰施工進(jìn)度,工期沒有延誤,確保了2012年工程度汛目標(biāo)的順利實現(xiàn)。目前,上游圍堰已經(jīng)過兩個汛期的運行,得到了充分檢驗,防滲效果良好,完全滿足設(shè)計要求,取得了令人滿意的應(yīng)用效果。
作者:馮江江 單位:中國水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司
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